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mguw

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    http://www.helidigital.com/
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  • Identité
    Marcel Guwang
  • Localisation
    lacroix-falgarde

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  1. Salut Tu peux pas utiliser l'attitude contrôle au sol, car finir au tas pour 2 raisons.La première le contact avec le sol créé des vibrations qui embrouille t les accéléromètre et la deuxième c'est que en statio un hélico n'est jamais plat, et tes patins et boules non plus. Le beastx va donc insister pour essayer d'obtenir la bonne position ce qu'il ne peut pas à cause des boules. Avec assez de gain ça peut terminer en catastrophe A bientot Marcel
  2. Ah c'est l'ordre. En général la course c'est ce qu'on fait en premier avant le gov, c'est pour ça que ça me disais rien. Merci pour l'info Bons vols et A bientot Marcel
  3. Bonjour Remy oui tu pourras bien utiliser cet interrupteur pour passer en mode rattrapage automatique. c'est comme cça que c'est conçu, on a viré le mode normal dont personne ne se servait pour l'utiliser comme rattrapage. ça permet de rester en 6 voies A bientot Marcel
  4. Salut Thomas tu peux toujours faire comme le beastx: si 7 voies alors une voie de gain dédiée si 6 voies alors le gain d'AC en positif et le gain de rattrapage en negatif. (il faut juste memoriser le gain d'ac avant la commutation, qui du coup doit etre rapide (inter et pas curseur) ca se passe assez bien avec le beastx A plus Marcel
  5. non pas encore, mais maintenant la puissance de calcul ( faut calculer de la trigonometrie avec 4 servo) est suffisante donc ca viendra surement A bientot Marcel
  6. salut Franck si tu parle de beastx.fr, c'est moi qui m'en occupe et à coté de mon boulot, de la traduction de la notice, etc j'ai pas eu le temps, mais c'est prévu sinon sur le site officel beastx.com c'est bien expliqué http://www.beastx.com/eng/microbeast_plus.php sinon le plus que tu as acheté est parfaitement compatible avec la v4, la mise à jour se fait directement dans le studiox que tu peux telecharger ici http://wiki.beastx.com/index.php/StudioX_2.0_for_Early_Adopter?setlang=en a bientot Marcel
  7. oui c'est cher je m'attendais pas a ca. Bon apres ils ont baissé le prix de la version de base de 155 a 139 et meme avec les 99€ en plus on est encore bien en-dessous du prix de la concurence 3SX et SK720, le rattrapage du brain n'étant pas au meme niveau. A+ Marcel
  8. elle est sortie http://www.helidigital.com/shop/systeme-flybarless/2409-beastx-microbeast-plus.html
  9. la voici http://www.helidigital.com/shop/attachment.php?id_attachment=47
  10. Salut manu on est sur la traduction d'ici quelques heures c'est bon A bientot Marcel
  11. Salut sur le goblin 500 avec un % a 88 il faut des accus du tonnerre pour que ça ne s’écroule pas. si tu mets 80% pour laisser de la marge au governor, ca te donnera en statio 2450 et donc il ne s'ecroulera pas en tic toc car il restera a 2400. quand tu charges le rotor, la tension de la batterie s’écroule (surtout avec le froid en ce moment!!!) et le moteur ne pourra pas faire mieux que la tension x son KV. la solution c'est alors de mettre un pignon plus gros pour pouvoir redescendre le contro à 80% en restant a 2700 mais ca va tirer encore plus sur la batterie et la conso va a
  12. merci pour l'essai avec le I, peut etre que 0 c'est un peu trop radical, ou alors c'est du P qui manquait. pour l'agility, je te promet sur mon miniprotos ca fait une difference monstrueuse, c'est limite impilotable a 100% tellement c'est tete d'epingle. bon peut etre ca ne fait cet effet que en reglage 3D hard? A+ Marcel
  13. Euh avec agility à fond le truc il est comme sur une tête d'épingle sans aucune inertie. C'est limite impilotable ?
  14. T'inquiète pas, même avec P et I a zéro ça volera. Il y'a 5 ou 6 ans j'avais essayé sans module du tout, ça vole assez bien, c'est juste l'autocabrage qui est pénible. Dis le nous ce que ça donne A+
  15. Salut Tu veux dire au sol ? Oui si il est pas au neutre ni en butée c'est normal. Plus de gain va donner plus d'ordre pour l erreur de position actuelle de ton hélico A bientôt Marcel
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