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mguw

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Messages posté(e)s par mguw

  1. Salut roro

    C est vrai sur les 500 et 600 mais pas sur le logo 400 qui est quand même assez lourd pour sa taille. Il fait bien 300g de plus qu un protos de même taille ce qui rend le protos mieux adapté au bas régime surtout si on le stretche

    a bientot, Marcel

  2. Salut Lionel

    La fréquence, c est dans le microbeast la fréquences du servo d ac. Il faut au moins 270Hz

    Le HBL c est très bien mais uniquement si tu es alimenté en lipo 2S direct. Ce qui a l air d'être ton cas. Du coup comme ton servo d ac est en 5v ça peut très bien être ton BEC ou step down qui est trop faible

    À bientôt

    Marcel

  3. Salut

    un Ac qui decroche sous l'effort c'est un tout où il y a un ou plusieurs elements qui sont trop faible:

    le gain, les tours rotor, les pale d'AC (trop petites et/ou molle), la commande (se plie ou coince), le coulisseau, les limites, la frequence du gyro, le servo d'AC ou meme le BEC

    A bientot

    Marcel

  4. Mais la bulle et la poutre du GOB 500 coutent quand meme bonbon sur cette machine:

    - Poutre carbon 48e (fibre 33e)

    - Bulle (magnifique au passage) 68e

    - Train x 2- 22e

    Ca pique un peu quand même :(

    Salut Laurent

    la bulle c'est vrai, elle est plus grosse, plus visible, donc plus chere, y a pas de secret.

    pour le reste c'est sur que ca fait peur par rapport à un simple tube alu ou train plastique, mais pour la poutre, j'ai deja 4-5 crash sur le mien et la poutre est toujours d'origine, et meme si elle s'ecaille à cause de l'impact des pales, elle est tellement costaud que c'est vraiment dur à peter avec les vis nylon fusible.

    Les patins, pareil ca casse pas beaucoup grace au support fusibles (contrairement au 700 :( )

    le chassis lui aussi resiste bien, par contre la dérive charge souvent (11€)

    A++

    Marcel

  5. Salut Pounet

    Quand on dit boomstrike, on pense au pâles qui tapent le tube de queue en vol sur une manœuvre violente

    Ton boomstrike c'est un boomstrike lors d'un crash, parce que ça a du déchapper a l impact

    a+ Marcel

  6. Slt bertrand les 6º sert au beastx a connaitre la resolution des servos

    Qu'il faut par rapport a ton réglage mécanique ( sais pas si me suis bien expliqué ) :), donc en reglant 6,5 pour le beastx pour lui il a 6º on il mettra plus de débattement qu'à 6º

    Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk

    Salut les gars

    Cette histoire de 6° cache 2 éléments, d une part les 6° permettent de connaître la géométrie de la machine et comme le dit guiwoods permet au module de savoir combien il faut mettre de correction ou d ordre...

    Le deuxième point est indépendant, c est la couleur... Celle si indique si les servos sont utilisés sur une course raisonnable. En cas de rouge ou pire de violet le servo va fonctionner que sur une petite part de sa course parceque le palonnier est trop long et donc avoir moins de couple, moins de précision et plus de jeu, c est donc pas idéal mai ca vole.. Si vous avez des servos de course violet ca peut voler, avec des servo bas de gamme il faut être dans le bleu...

    Donc c est pour ça qu il faut régler les 6º et pas la couleur, la couleur n est qu une indication.

    A 6° le comportement du microbeast sera très linéaire et propre, maintenant de plus en plus de pilotes 3D trichent et mettent 6.5 ou 7° voire 7.5°! Ça donne une machine plus vive et plus amusante mais peut être un peu moins précise.. Ne pas aller au delà ou c est vraiment brouillon...

    Voilà

    À bientôt

    Marcel

  7. Salut

    Je suis d accord avec toi pat, sauf que la c est pas 2 alim, mais une alim et une batterie. Si la tension de l alim est bien choisie ça devient un chargeur d entretien.. (Exemple les 5.7v d un yge et une nimh 4.8v)

    Par contre il ne faut JAMAIS y mettre un accu vide, car le bec n a pas de limitation de courant comme un vrai chargeur et va donc charger plein pot.

    J ai eu le cas par erreur avec un quasar qui a alors débité 20A et fait fondre la prise de l accu... ... en vol :(

    A+

    Marcel

  8. salut

    oui comme dit par mail, la c'est une version 1 hardware, la version 2/3 a une petite entaille et a en interne une meilleur filtrage CEM et un condensateur qui évite les brown out en cas de baisse de tension d'alimentation

    cela dit en vol pas de difference entre un V3 natif et un V1 upgradé V3.

    bon faut pas non plus qu'il compte trop de crashs car les capteurs viellissent en cas de gros chocs.

    A+

    Marcel

  9. Bon desolé Jeff, les copains m avaient dit que tu avais eu qu un 130x avec lequel t as effectivement énormément progressé en 6mois

    Pour le feeling, c est sur que chacun doit trouver le module qui lui convient. Je ne connais que le brain qui permette d adapter ce feeling avec son réglage d agility

    Sinon faudra à l occasion que tu essayes mes goblins en beastx, ça devrait te changer un peu du 300X qui est pas terrible quand même...

    À bientôt

    Marcel

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