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gegepilote

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Tout ce qui a été posté par gegepilote

  1. Alors voilà : 1/ Mon servo est tip top à 90° de la tringle de commande (ou du boitier de servo) 2/ Vue de dessus, on remarque bien un bon 10° d'incidence de pales, lorsque le servo est à 90° 3/ Vue de dessous , le renvoi d'ac est parfaitement à 90° de la tringle de commande, 90° par rapport au tube de queue. Voilà, si tu n'a pas ca ..... cherche pas plus loin, il y a de forte chance que ton problème vienne de ca . Perso, si une méca est parfaitement bien monté.... neutre parfaitement bien réglé . Et bien même avec les valeur par défaut du vbar ... ca doit voler pas trop m
  2. J'ajoute un truc aussi. Concernant la photo de ton ac. Il n'y a pas l'air d'avoir d'incidence de pales d'ac lorsque ton servo est à 90° :think: . Donc là ... il y a un truc qui va pas. Je remarque que ton angle de renvoi d'ac n'est pas à 90 aussi. Je pense que le problème pourrait venir de là . Je vais faire 2 photo de mon ac avec servo à 90 .... Je poste ca de suite ... dans 5 min
  3. pose ton preset vbar ici pour voir. Concernant la mousse sous le sensor. Ne pas se prendre la tête. Avec la mousse d'origine ca doit marcher super. Surtout maintenant avec les blueline. Fait nous 1 ou 2 photo de ton montage . Chassi et l'ac . Si tu as monté le kit anti static ... as tu quand même vérifié que le roulement tendeur sur la courroie au niveau de l'ac , est bien à la masse du support (vérifier avec un multimètre). Perso, je ne pense pas que ca vienne du vbar. Peut être vérifier le moteur (roulement,axe), voir le pinion aussi (défaut ... voir si usure de la courrone).
  4. Moi je vais aussi me prendre des paraboard . Ceci afin de charger en 1 coup, mes lipo 6S et dans un 2eme temps mes packs 10S . Même si mon alim ne fait que 360W, contre 550W pour le chargeur ... pas grave, même si je charge à moins de 1C, au moins j'ai pas à me déplacer toutes les 45min pour changer les lipo en charge J'ai vu Oli faire ca y a pas longtemps sur FB ... c'est là que je me suis dit ... tiens ... pas con en effet... pourquoi n'y avais je pas pensé avant
  5. Carement oui Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
  6. Cool merci nox pour cette précision. Je savais pas pour la 6ms du vbar. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
  7. Purée... le 2eme vole ... !!! :violin: Pour Kyle ... super propre ... enorme vole
  8. Oui oui.... Mr MEL me conseil vivement de le faire aussi . J'ai aussi posté sur le forum mikado. Et franchement en sbus, c'est clair, c'est vachement simple. Le seul truc que je savais pas trop, c'était au niveau de la double alim du BEC JIVE, et de mon accus tampon nimh. Je ne savais pas trop comment brancher tout ca. Ce soir, je démonte tout sur le logo, et je passe en sbus. Ensuite, je commande un R6203SB pour le protos pour faire pareil. C'est con, car fin de semaine dernière, j'ai acheté un R617FS ... il ne va pas me servir du coup. Je vais voir si je le revend ou pas ... et da
  9. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=163689 A premiere vue ... oui ... la JR est bien en 22ms . Ce qui est louche ... c'est que entre 22 et 7ms sur le logo ... oui y a un peu de changement mais pas plus que ca . Mais entre 22 et 14ms sur le protos, rien à voir. Pourtant, je n'ai absolument rien touché aux réglages, même courbes, même réglage vbar, même expo et D/R .
  10. Heu.... oui.... là j'ai un doute Par contre le rx AR7600 lui est en 11ms et 2048 http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... =SPMAR7600 Par exemple il est à 11ms avec une DX7SE . Mais il me semblait que la JRX9303H était aussi en 11ms .... je trouve pas d'info sur ca. En tout cas, j'ai pas vu un énorme difference sur le logo ... mais bien sur le protos avec un R617FS (qui était avec un AR6100E avant) Au fait ... j'y pense .. Oli, ton colis est ready to post ... mais samedi à la maison on s'est pas réveillé (couché très tot le samedi matin :shifty: ) Ma femme le poste demain
  11. Yop De retour du terrain . Bon bah ca vol super super . J'ai senti le logo plus précis . Mais c'est pas super flagrant par rapport au 11ms de la JR. En revanche, sur le protos ... avant j'étais en 22ms ... et là 14ms avec le R617 ... vindious ... oui là ca change Donc conclusion, ... moins de 11ms, on voit pas grand chose de difference. Bon maintenant, faut que je passe en sbus . Mr Mel m'a conseillé grandement de le faire, car moins de cables et surtout que c'est super génial. Le seul truc, c'est l'alimentation. J'ai pas encore regardé... mais comme j'utilises les 2 alims B
  12. Je pense aussi à la même chose . Le vbar s'adapte. Je vais quand même poser la question à Mikado pour en avoir le coeur net ... sauf si quelqu'un répond ici avant
  13. Oui, pour le mode 7ch avec le R617 . Pour mon logo, le R6208SB, je suis en mode MLT2. D'ailleur j'ai galéré pour trouver la réponse sur la difference entre le mode MLT2 et le mode MULT. MULT : rx 8+2 voies MLT2 : pour les rx 14voies c'est bien ca ? Du coup le mode MULT ne sert à rien je trouve. Autant se mettre en mode MLT2. Bon, cet apres midi, je file au terrain tester si tout marche bien . Je vais déjà commencer par le protos .... il craint rien lui
  14. Merci pour ta réponse Assoheli. Donc je laisse en 7ms. Par contre, sur mon protos, qui ma machine brouillon, de test ... je lui ai collé un R617FS, mais lui il ne peu pas passer en 7ms c'est bien ca ? Le R617 est en 14ms seulement ?
  15. Nan pas encore. Demain apres midi oui. Mais j'ai un doute avec le 7ms ... sinon je repasse en mode normal à 14ms. Avec la JR, c'est du 11ms. Avec la DX7 c'est pas ca. Et puis pas la même resolution aussi. J'avais vu une bonne difference . du coup, je me suis dis... en 7ms ca doit être bien. Mais voilà, ca risque de chauffer les servos nan ? Bref, je sais pas du tout, pour ca que je pose la question
  16. Bonjour à tous, Voilà, je me pose une question concernant le temps de réponse du RX R6208SB de chez futaba. Par défaut, il est en 14ms de temps de réponse. Il est possible de changer et de le mettre en 7ms. Ce que j'ai fais. En revanche, j'utilise des servo MKS DS670 au cyclique, et un DS760 à l'ac. Le tout sur un vbar, alimenté avec un JIVE120 . J'aimerai savoir, si je peu utiliser le mode high speed (7ms), avec mes servos ? sans les cramer. Sont ils compatible ? ou dois je rester en 14ms ? Pour info, avant, j'étais en JR/SPEKTRUM, et j'étais en 11ms. J'ai jamais eu de problème.
  17. Voilà la video qu'il a faite concernant son problème : C'est donc une JR9503. Ouai.... bah, ca risque de couter un bras ton histoire là ....
  18. gegepilote

    Kyle Dahl BL MCPX t8fg

    Ils nous fait quand même un beau "piro wobble"
  19. Ok BB .... Quoi ????? t'arrives pas à faire voler 5 machines en même temps ? Ok je pcomprends mieux. Donc pour moi .... ce point là chez futaba ne me derangerait pas le moins du monde.
  20. Yop Y a un truc que je pige pas .... admettons que j'ai la même radio que mon pote ... qu'on utilise le même rx sur nos machines.... du coup on peut pas voler en même temps ? :think: Ou alors, est ce simplement, que le risque porte sur 2 rx ayant été bindé sur 1 même radio ? dans ce cas, faut vraiment avoir un grain pour allumer 2 machines elec et la radio :think:
  21. Fab, néglige pas aussi la prise en main de la radio. Acheter un radio tip top au gamme.... mais avec laquelle tu sera pas à l'aise (poids, taille, course des sticks....) bah tu risques de regretter . Si tu hesites entre 2 .... essai de trouver des pilotes qui possèdent cette radio, ou dans un shop pas loin de chez toi (histoire d'essayer la T8).
  22. gegepilote

    Consommation logo 600 10 s

    Ah oui... Marcel a raison de preciser la vitesse... Moi je suis à 2100tr. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
  23. gegepilote

    Consommation logo 600 10 s

    Avec ma config ( cf signature) je suis à 4min40 avec du 10S 4000 ZIPPY 40C, et je recharge en gros dans les 2500mhA. 3D coolée.
  24. Eh Fab ! J'ai une JR X9303H si tu veux qui est à vendre :dance: ... en mode 2 en plus c'est cool hein ?
  25. gegepilote

    David Souriot E 12

    Ouai .... ca c'est David. Une nouvelle figure ... 10min d'essai au simu et hop il balance cette nouvelle figure au terrain :clap: Moi c'est 6 mois d'essais au simu .... et au terrain... rin :violin: Grand bravo David
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