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xcelfr

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Messages posté(e)s par xcelfr

  1. hello,

    Comme guiwoods J'ai eu un problème de pignon, mais impossible de dire c'est la cause ou la conséquence du crash :

    post-21791-1380089898,4772_thumb.jpeg

    Au final, j'ai commandé un jeu de pignon mais apparemment pour rien tampis ça servira forcément un jour :oops:

    J'étais sur il servirait un jour :lol:

  2. Bonsoir,

    pour ceux qui ont un 3gx qui marche parfaitement avec un 600e pro FBL, combien avez-vous mis de double faces ?

    merci

    J'ai exactement cette config et ça tourne impec sur toute la durée du vol.

    Par contre j'ai tendance à penser que tu tournes pas très vite, 2100 sur cette machine c'est pas beaucoup.

    Si ton pb ne se produit qu'en fin de vol c'est peut-être que t'as plus 2100 à la fin ? quoi que gouverneur...

    T'as la log du castle ?

    Tu peux peut-être essayer un peu plus juste pour voir si ton pb persiste ? genre 2250 ?

    J'ai actuellement 3 hélicos avec le 3GX: 450, 550 et 600EFL et aucun n'a le pb que tu décris. Et chacun des modules est fixé avec une seule mousse, une de celles livrées avec le kit.

    Seul mon 600 avait un "strap" autour du 3GX, mais je l'ai enlevé avec ça vole pareil :)

    Le centrage peut-être ?

    Dernier pti truc, laisse tomber le mode NORMAL (dans le programme 3GX), passes sur celui juste au dessus(je sais plus si c'est sport ou accro ou 3D....)

  3. Tu penses pas que ton palonnier aurait pu déraper sur le pignon du servo ?

    J'ai pensé à ça aussi mais les "crantages" du palonnier et ceux du servo ne sont pas abimés.

    J'ai refait du coup 4 lipos hier et ça vole parfaitement.

    Pour le buzz Je n'en n'ai qu"un sur les 3 qui buzz mais ça n'a pas l'aire de changer grand chose à son fonctionnement.

    Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il consomme plus quand ça buzz sans pouvoir le vérifier.

    normalement, les servos ne prennent pas grand chose.

    Je confirme, vu ce que je leur ai mis, je peux dire qu'ils sont costaud :D et pour l'instant celui qui fonctionnait bizarrement à parfaitement volé hier ou j'ai enchainé 4 lipos.

    Au final, j'ai commandé un jeu de pignon mais apparemment pour rien tampis ça servira forcément un jour :oops:

  4. Bon nouveau test, j'ai pas encore démonté mais j'ai fait 5 360° avec le palonnier et il a retrouvé son neutre :D....

    Rebranché puis reconfiguré en 3G tout a l'air de bien remarcher...Tests de vol tout à l'heure..

    Je vais quand même changer les pignons pour voir si ça change qque chose, par contre ça buzz encore de temps en temps.

  5. Je vais l'ouvrir pour voir, hélas j'ai pas de testeur.

    Sinon:

    - Il tourne bien à 360° sans problème et sans point dur

    - le palonnier n'a pas bougé

    - il buzz de temps à autres

    - Tout est branché en direct, pas de module FBL pour les tests

    - un truc dont j'ai pas parlé j'ai l'impression qu'il consomme vachement plus qu'a la normale, j'ai pas de data logger mais sur l'aurora9 on a la tension du récepteur à l’écran soit 6.1V et quand je bouge les servos dans tous les sens, quand il buzz, la tension descend en dessous de 5.1 ce qui fait bipper l'aurora.

  6. Hello,

    J'ai un pti problème avec un des mes DS95 sur les conseils d'un certain Pitou.... j'ai testé les autorots sur 450.... lol !

    Résultat: ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas, ...

    Et puis sur le dernier "ça passe pas" j'ai un de mes ds95 qui a perdu son neutre.. sans retoucher aux subtrims.

    Du coup mon plateau n'est plus à plat mais fonctionne correctement, et étonnement en 3G ça vole encore super bien :)...

    Donc pour corriger le truc j'ai décidé de refaire mon plateau => Donc tous les subtims à zéro, pitch curve linéaire et gaz on s'en fou. Manifestement le neutre est bien descendu, j'ai donc enlevé puis repositionné le palonnier et là, ben ça ne marche plus, le servo monte bien mais ne redescend plus.

    Sachant que le servo à toujours fait un buzz de temps en temps et qu'on entend pas de bruit de pignon, pensez vous qu'il est mort ? ou en passe de le devenir...

  7. bonjour,

    Doit-on refaire les réglages comme une première installation du module sur helico

    Il est toujours conseillé de refaire les réglages( ça prend 20sec chrono) apres une maj.

    Je ne suis pas sur que ça soit vraiment nécessaire mais vu que c'est rapide.

  8. Quelle valeur avez-vous mis pour le PWM Rate dans l’onglet moteur, j’utilise le moteur d’origine.

    Cutoff Type: Soft Cutoff

    Motor Start Power: 59

    Direction: Forward (*)

    PWM Rate: 8 Khz

    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)

    Current Limiting: Insensitive (140A)

    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)

    Motor Timing: 0

    Vehicle Type: Helicopter

    Throttle Type: Governor Mode

    Throttle Response: 5

    Governor Gain: 11

    Initial Spool-Up Rate: 4

    Head Speed Change Rate: 10

    Auto Rotate Enabled: True

    Governor Mode Type: Fixed

    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo

    Vehicle Setup - Number of Cells: 12

    Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40

    Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.6150

    Vehicle Setup - Motor Kv: 510

    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10

    Desired Head Speed 1: 2250 (30%)

    Desired Head Speed 2: 2250 (70%)

    Desired Head Speed 3: 2350 (100%)

    Courbes

    - NORMAL: 0-30-30-30-30 : -12/0/+12

    - IDLE 1 : 70-70-70-70-70 : -12/0/+12

    - IDLE 2 : 100-100-100-100-100 : -12/0/+12

    ou

    Desired Head Speed 1: 2200 (30%)

    Desired Head Speed 2: 2300 (70%)

    Desired Head Speed 3: 2400 (100%)

    Courbes

    - NORMAL: 0-30-30-30-30 : -12/0/+12

    - IDLE 1 : 30-30-30-30-30: -12/0/+12

    - IDLE 2 : 70 -70 -70 -70 -70 : -12/0/+12

    Dans cette confilg on garde les 100%(2400) pour sous le pied pour pouvoir tourner plus vite sans repasser par la clé USB.

    Il suffira alors de changer à la radio le IDLE3(mettre 100%) pour être 2400rpm

  9. ICE2 CCHV80 installé sur mon 600EFL PRO, à 2300rpm,2 vols effectues, ça vole nickel, pas d’amélioration notable mais ça n'a pas pris feu :D pourvu que ca dure ;)

    Deuxième vols un peu plus musclé par la température qu'on a en ce moment en région parisienne, il est monté à 62°C max.

    C'est toujours aussi plaisant de matter les log après le vol au début ^^.

  10. J'ai peut-être du retard mais je découvre a peine !!! Ça a l'air prometteur :

    article_image.php?image_type=article&id=130

    3GX GPS Module made by Align have to use with 3GX, it is divided to module and receiver.

    When the 3GX engineer takes this 700N out, we see the three functions of the GPS.

    After satellite positioning, GPS will remember the current position and height, you can let your helicopter hover, and it can stay at the position without control. If you want to make it higher or lower, you can control the stick to make it up and down.

    While flying mode, as you pushed the stick all the way, your helicopter will move forward, but the height will not change, and while you stopped pushing, your helicopter will stop automatically.

    Auto return mode, if your helicopter goes too far away or you are not sure the direction, you can press the switch, and the helicopter will go back to the initial position.

    The product is expected to sell since the end of the year or the beginning of the year.

    http://www.rcmania.hk/2011/09/15023

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